上電檢測UC384x系列振蕩芯片好壞的方法
本例開關電源電路(以中達VFD-B型22kW實際電路為原型),根據電路結構特點,可以分為振蕩與穩壓控制電路、推動級和逆變輸出級三部分,劃分故障範圍和維修。開關電源故障的檢修難點和要點,是判斷UC284x系列振蕩芯片的工作狀态,是處于正常還是非正常狀态。将原電路中振蕩和穩壓電路重繪如下圖1所示的振蕩與穩壓電路,所有采用UC284x系列振蕩芯片的開關電源電路,都與此大緻相近,由此電路的深入分析,可以找到掌握檢修變頻器開關電源電路的“金鑰匙(規律)”。
本文給出實用的UC284x系列振蕩芯片的上電檢測方法,很有用噢。
1、開關電源電路正常工作時,振蕩芯片DU2的各腳電壓狀态
圖1 UC3842與外圍元件構成的振蕩(與穩壓)電路
振蕩芯片的各腳電壓系變頻器待機狀态由數字萬用表的直流電壓擋,測得的實際電壓值。
DU6的⑦、⑤腳為供電端,電源起振後由DD52、DC79整流濾波建立的穩定供電電壓為17V,開關電源的實際工作供電一般為16~20V左右;⑧腳為5V基準電壓輸出端,這是一個不随供電電壓高低變壓的穩定電壓值;④腳為振蕩鋸齒波電壓形成端,由于定時電路采用5V供電,所以該腳電壓值也不随芯片供電電源電壓而變化。④、⑧腳電壓值是穩定的,不随電源的工作狀态而變化。
①、②腳接内部電壓誤差放大器,當處于閉環穩壓控制狀态下,2腳電壓應該為2.5V左右,1腳電壓在1.65V左右,由P*、N端引入DC530V電源變化或負載電流變化時,這兩腳的電壓有微弱變化,但瞬間納入穩壓控制下,仍會保持原值(除非因故障原因出離穩壓控制範圍,而進入電壓開環狀态)。
③腳為電流采樣信号輸入端,根據負載電流變化呈現一個随機變化值,一般在0~0.1V左右。在空載狀态,則表現為測量的穩定值,工作時該腳電壓會有所上升。
⑥是PWM脈沖輸出端,随負載電流變化,輸出脈沖的寬度也在随機調整中。一般在0~2V以内變化。
所測電壓值有兩個特點:
1)除8、4腳電壓值為固定值外,正常工作情況下,7腳供電電壓基本上也是穩定的。2腳電壓基本上也穩定于2.5V左右。但其它機型因1、2腳之間元件的取值不同,各機型的1腳電壓值會有較大差異;
2)3腳和6腳電壓,處于随機調整狀态,信号電壓值在小範圍内是頻繁變化的。而且由3腳的負載是開關管栅、源極回路還是本例機型的推動變壓器繞組的不同,會導緻3腳輸出電壓值和電壓波形的較大差異;
3)電路正常的狀态隻有一種,而非正常狀态則為數種或數十種不止,表現為千差萬别。故障狀态的檢測電壓值與正常電壓值的比較,就有了局限性——往往隻能反映出非正常狀态,但不可能反映出故障根源在何處,因而由檢測到的異常電壓值判斷故障根源,就更為重要。
因而除8、4、2腳外,所測其它各腳的“正常工作電壓值”,僅供參考,不能在檢修其它機型,甚至檢修本例機型時“生硬套用”——電源電壓的不同、輸出電路負載電流的不同,都會使其它引腳的電壓值有所變化。圖1中是振蕩芯片各引腳(以8引腳為例)在線測量電壓值,是給出了UC384x振蕩芯片工作時各腳電壓的一個大緻範圍,可以參考。
綜上所述,那麼找到和掌握一種對UC484x(指CU3842/3/4/5及UC3842A/3A/4A/5A系列計8種芯片)振蕩芯片電路故障檢修,近于“通用的”和“終極性”的檢修方法(而非确定的引腳電壓值),就非常必要了。開關電源電路異常時,或檢修完畢因檢修不徹底存在故障隐患時,有可能造成上電即燒開關管,或上電即燒振蕩芯片的故障,令初修開關電源的維修人員手足無措,産生“怕”的心理,其實采取一些簡單措施,如在開關電源的供電電源回路中事先串接1A保險管,或采取串接40W燈泡限流的措施,都可達到避免開關管損壞的故障發生。下述檢修方法,是暫時解除開關管的供電電源(或斷掉總電源,隻給振蕩芯片提供低壓直流電源),隻給振蕩芯片供電,檢修振蕩與穩壓電路均正常後,再恢複正常開關電源正常供電,不但檢測方便,而且避免了振蕩芯片和開關管的無謂損壞。
2、振蕩與穩壓電路的檢修方法
1)方法一:用外供低壓直流為UC484x振蕩芯片電路上電,測量各腳電壓進行檢測和判斷
這樣做的好處,是不必對電路做任何改動,隻是直接從振蕩芯片的5、7端供入17~20V(用0~24V的可調直流穩壓電源更好)直流電源,通過測量IC1的各腳電壓變化,即能大緻判斷振蕩芯片的好壞。
圖2 振蕩芯片單獨上電示意圖
解除變頻器的主電路供電,單獨為振蕩芯片提供16V以上的直流電源,以避過芯片内部16V的欠電壓保護動作阈值。外供電壓從電源引腳7、5腳引入。假定振蕩芯片IC1是正常的,4腳定時元件R1、C1也是好的。引入16V以上直流電源後:
1)測量IC1的8腳應有穩定的5V基準電壓輸出;
2)測量IC1的4腳應該有1.5~2.5V左右的振蕩電壓,如用示波器,可測得振蕩電壓的幅度、頻率和(鋸齒波)波形。
3)因為反饋電壓信号最低(2.3V左右,實際為從1腳誤差放大器最高輸出返回的,經R4、R6分壓的的電壓值),IC1内部誤差放大器輸出誤差信号電壓最高,從IC1的1腳應該能測量到4~5V的電壓值;
4)因為此時的電流采樣輸入信号最小(其實為0V),IC1内部PWM鎖存器處于置位狀态, 6腳輸出為最大占空比的脈沖信号。從IC1的6腳應該能測得幅值較高輸出脈沖電壓(如3V~12V),或用示波器測得脈沖信号電壓波形。
符合以上檢測結果,則說明振蕩芯片和外圍定時電路都是好的,可以排除其故障可能性。出現以下檢測結果,可以判定為振蕩芯片損壞,先換掉振蕩芯片,再檢查其它故障(往往是換掉振蕩芯片,故障也随之修複了)。
1)為IC1引入電源後,測8腳輸出的5V電壓為零或偏離5V較多,振蕩芯片已壞;
2)芯片的8腳電壓正常,但測量4腳脈沖電壓值為0V,檢查R1、C1外圍元件正常,振蕩芯片已壞;
3)檢測6腳輸出脈沖電壓為0V,說明振蕩芯片已壞。因4腳和6腳外圍電路的差異,測量6腳輸出脈沖電壓值也有差異,可以電壓的有無作為判斷依據。若6腳電壓值為零或與7腳供電電壓值相等,說明振蕩芯片已壞。一般經過上述3個檢測步驟,即可判斷振蕩芯片的好壞了。
注意!雖然UC384x芯片資料中給出電源電壓為30V,但單獨為芯片供電時,如單獨為3842B芯片上電,當供電電壓超過20V時,6腳輸出脈沖電壓消失,在16~19V範圍以内有輸出電壓,起振後低于10V,輸出電壓消失。因而建議采用可調直流穩壓電源,以提供适宜的供電電壓,便于檢測6腳輸出脈沖。
中達VFD-B型22kW變頻器開關電源電路檢修過程中,當對圖1所示 UC3842與外圍元件構成的振蕩與穩壓(實際)電路單獨上電時,所測電壓值見下表1。由表1可看出,其檢測結果符合上述分析。8、4腳與正常工作狀态的電壓值一緻,在6腳能測到較高幅度(脈沖占空比較大)的輸出脈沖電壓,由此可以直觀判斷振蕩芯片的好壞。
2)方法二:用DC530V通過啟動電阻為UC484x振蕩芯片電路上電,測量各腳電壓進行檢測和判斷
暫時先解除開關管的供電,如将開關管焊離電路闆,或檢修後先不焊開關管,隻為振蕩芯片經啟動電阻提供DC530V電源。如圖1所示實際電路中,可将推動變壓器DT2的一次繞組暫時用導線短接,屏蔽驅動脈沖信号,使後級開關管(逆變電路)停止工作,便于檢修前級振蕩與穩壓電路。
注意!不可用斷開電流采樣電阻R3來斷開開關管電源回路的方法,上電前應确定R3是好的,IC3的3腳有可靠的電阻接地保障。若R3處于斷路狀态,開關管還連接于電路中,則可能由3腳經開關管的漏、源極向振蕩芯片的6引入危險的高電壓,而導緻振蕩芯片IC1的永久性損壞!
圖3 隻為振蕩芯片提供DC530V起動電壓的示意圖
接通開關電源的供電後,出現兩種情況:
1)測量IC201的供電端7腳為較低的穩定電壓值,如8V,4、6腳為穩定的0V。說明振蕩芯片已壞。
2)測量7腳電壓有較大範圍内波動,如在10~16V之間波動;測量8、1、2腳有較低的波動電壓值;但3、4、6腳電壓值為0V,說明電路停振狀态,無脈沖電壓輸出。檢查4腳外部定時電路,若無異常,芯片損壞。
3)測量7腳電壓有較大範圍内波動,如在10~16V之間波動;測量2、3腳電壓為0V(但用mV電壓擋,仍能測出微弱電壓的變化);測量8、4、6腳有較低的波動電壓值,說明芯片有脈沖電壓輸出,振蕩芯片及外部定時電路等外圍電路,基本上是正常工作的。
以上測驗,說明供電端7腳的波動電壓,和8、4、6腳的波動電路值,已經告訴了我們一個——振蕩芯片“起振工作”的信息:這說明電路已經啟動了基準電壓輸出,振蕩信号形成、PWM脈沖輸出的正常工作機制,但因啟動電阻隻能提供2mA以下的供電流,開關電源的自供電電壓未能形成,所以形成這樣一個過程:振蕩芯片接受啟動電流(0.5mA)後→振蕩芯片開始啟動工作,4腳産生振蕩電壓→6腳輸出PWM脈沖→内部電路工作後,從供電端7腳吸入更大的工作電流(需5mA左右)→導緻6、8、4、6腳電壓變得更低,接近0V→振蕩芯片失去啟動電壓停止工作→供電端7腳啟動電壓上升至開啟阈值,電路又重新起動,形成啟動、停止的循環動作,使芯片的7、8、4、6腳電壓産生0V以上的電壓波動。
用DC530V通過啟動電阻為UC484x振蕩芯片電路上電,測量所得振蕩芯片各腳電壓值見下表1。
另外,表1中,還列出了用DC530V通過啟動電阻為UC484x振蕩芯片電路上電時,4腳外接定時電路異常,電路處于停振狀态中各腳的芯片各腳的電壓值,以供參考。
表1中達VFD-B型22kW變頻器開關電源振蕩芯片3種工作狀态的各腳電壓值(以⑤腳為0V基準,用數字萬用表的直流電壓擋測量得出)
通過以上檢查,說明振蕩芯片本身及外圍定時電路,基本上是好的,但還需要芯片外部穩壓電路進行檢測,以中達VFD-B型22kW變頻器開關電源為例(見圖1),包括1、2腳外部電路和如圖4所示的外部輸出電壓饋電路(或外部誤差放大電路)。
圖4振蕩芯片外部輸出電壓反饋電路
可以在停電狀态,用萬用表的電阻擋測量DU6振蕩芯片1、2腳外圍元件及圖4電路中元件的好壞。外部輸出電壓反饋電路,主要由2.5V基準電壓源和光耦合器DPH8為核心器件構成,将輸出電壓的變化最後轉變為光耦合器DPH8的輸出端3、4腳等效電阻的變化。
可能用外加0~12V可調直流電壓,試驗圖4-21所示電路,能否正常傳輸反饋電壓信号。将0~12V可調電壓加至電壓采樣電阻DR90上端,調整輸入電壓在0~12V之間變化,當輸入電壓在9V以下時,測量DPH8的3、4腳電阻值為較大的固定值且不變化,随後随輸入電壓的升高(由10V變為12V),3、4腳電壓由數十千歐姆變為數千歐姆,說明振蕩芯片外部電壓反饋電路是正常的,能正常傳輸反饋電壓信号;若測量DPH8電阻3、4腳電阻值一直無變化,說明穩壓電路是失控的,檢查修複後,再為開關電源正常上電試機。
3、中達VFD-B型22kW變頻器開關電源的故障檢修實例
﹝故障實例1﹞一台中達VFD-B型22kW變頻器,檢查開關管DQ19已經炸裂,測DQ20的D、S極已經短路,開關變壓器DT1的一次繞組的引線也已燒斷,但測量繞組還是好的。将繞組斷頭,刮除絕緣帶錫後,加延長導線接入電路闆,檢查開關管的栅、源極附屬元件,有損壞者換新。
先不忙着焊入開關管,為了檢查振蕩芯片及外圍電路有無故障,可以在不焊開關管的情況下,為開關電源引入DC530V供電電源,檢測DU6的各腳工作狀态,判斷前級振蕩電路是否正常。
測量結果,8、4、6腳有波動電壓信号,說明前級振蕩電路是好的。又檢查DU5、DPH8等穩壓控制環節都正常。焊好開關管,先将開關管供電回路中串接1A保險管,通電測試各路輸出電壓正常,恢複原供電,變頻器工作正常。
﹝故障實例2﹞中達VFD-B型22kW變頻器(參見圖4-18開關電源電路),除+5V輸出正常外,其它各路輸出電壓嚴重偏高,如+24V升高為35V以上,14V升高至20V左右。
故障分析:該機的+5V輸出,是開關變壓器DT1二次繞組的交變電壓,經DD46、DC54整流濾波為+10V直流電壓,再經5V穩壓IC電路DU9穩壓成+5V輸出,至主闆MCU電路的。檢測+10直流電壓也為正常值,故障表現就有點“怪異”了。振蕩芯片DU6所需的電壓反饋信号,即取自+10V輸出點,由此可知,穩壓電路的控制結果,即是使DD46、DC54整流濾波電壓值等于+10V,此點電壓偏高或偏低,電路都會做出穩壓調整動作,改變輸出PWM脈沖的占空比(即改變DT1的儲能),使此點電壓等于+10V為止。根據測量結果,判斷穩壓電路已經實施了“正常控制動作”,穩壓控制電路“正常”的。但從其它輸出電壓偏高來看,穩壓電路又是“失職”的,穩壓控制确定又處于失控狀态。
故障檢查:檢查DU5、DPH8、DU6等相關穩壓電路,沒發現異常元件,從+10V穩定來看,芯片内部誤差放大器肯定也是好的,用示波器4腳、6腳測振蕩頻率為25kHz左右,芯片工作正常,測6腳輸出脈沖電壓值在變頻器停機狀态為1.4V,比其它同類機型的輸出電壓值偏高,說明脈沖占空比較同類機型偏大。由測試結果推理,穩壓控制還是有失控現象。而此時DD46、DC54的整流濾波電壓應該偏高對啊,怎麼唯獨該路輸出電壓還是正常的呢?
故障判斷:由于+5V輸出還是正常的,采用為+5V加、減負載的方法,引起電壓反饋采樣電壓+10V電壓的變化,引發電路的穩壓控制動作,檢測其它輸出電壓有無變化(和變化趨勢),來判斷故障出在哪一環節。拔掉MCU主闆DJP1排線端子時,相當于+10V空載,+10V的上升趨勢使電壓負反饋量加大,電源開關管驅動脈沖的占空比減小,測其它支路的輸出電壓相對降低,如+24V降為由+35V降為32V;當插入CPU主闆的接線排時,相當于+10V帶載,+10V的下降趨勢使電壓負反饋量減小,電源開關管驅動脈沖的占空比加大,使其它支路的輸出電壓大幅度上升。檢查結果是,+10V電路空載時,其它供電電壓雖有所降低,但仍偏高。
從+10V電壓可以維持不變看,DU5、DPH8、DU6等穩壓控制環節是沒有問題的。可能為+10V負載電路有問題,+10V正常背後隐藏了“不正常”因素:
1)假設+10V供電電源的帶載能力變差,即輸出電流能力不夠,為了提高輸出能力,維持+10V電壓值不變,穩壓電路隻有盡最大努力,使DU6輸出脈沖具有較大的占空比,以補償電路的帶載能力(提升其輸出電壓至+10V);
2)+10V(+5V)負載電路過載,将+10V拉低,穩壓控制的結果,使DU6輸出脈沖占空比加大,維持+10V電壓值不變。
因為輸出電壓采樣信号是取自+10V,以上兩種故障原因,都會使開關電源電路“單方面照顧”了+10V的穩定,而使其它各路輸出電壓大幅度上升!穩壓控制電路越是對+10V輸出電路“恪盡職守”,其它各路輸出就越是表現為失控。
故障修複:拔掉DJP1主闆排線端子,解除負載後,輸出電壓仍舊偏高,故可以排除上述2)故障原因;又由于+5V為經DU9穩壓後提供,并能保持于穩壓值上,所以檢查重點落在DD46、DC54的整流濾波電路的帶載能力差上。故障原因有二,一是整流二極管DD46的整流能效低,經常表現為正向電阻變大和反向電阻變小;二是DC54濾波電容的電容量變小,或有漏電現象。焊下電解電容DC54,發現元件底部有漏液現象,用電容表測量電容值,由标稱值的470μF降為20μF,近于失效,使+10V電路的帶載能力嚴重不足。
更換DC54,測開關電源的各路輸出電壓值,都恢複正常。
中華工控網 原創文章 轉載請注明出處
鹹慶信
2012年3月27日星期二
[此貼子已經被作者于2012/3/27 9:33:24編輯過]
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